股份公司能源分厂小籽煤制气项目在全体干部职工的持续跟踪和反复调试下,当前运行平稳,并取得了一定的经济效益。
为进一步发挥装置潜能,降低合成氨产品原料煤成本,提高企业竞争力,实现效益大化,股份公司结合生产实际,进行充分考察研究,并慎重会审,于2021年1月正式启动小籽煤制气项目。
项目建设以来,能源分厂上下同心,合力攻坚。面对皮带减速机电机数量不足等困难,分厂上下树牢过“苦日子”“紧日子”的思想,发动全员修旧利废,将闲置电机拆下来维修后进行二次利用,不仅解决了项目建设所需,而且大大降低了项目成本。原料维修班主动加班加点参与项目建设,保证了皮带机安装工作按质按量按时完成。同时,各专业部门积极协调,保证施工队伍及项目物资及时到厂,并每天安排专人值守现场跟进情况,确保项目建设在安全环保受控的前提下高质高效推进。
为确保项目开车生产稳定,分厂厂长带领生产技术人员每天吃住在岗位,实行24小时轮班制跟踪调节工艺指标。炉温控制、输煤观察、灰渣观察等各个环节,分厂都安排专人现场跟踪,做到信息实时共享。经过调试,目前炉况及气质气量情况较好,实现了满量生产,达到了预期目标。
造气炉改烧小籽煤项目的顺利运行,解决了原有型煤制气工艺中原料煤成本高的问题。通过期5#系统改造,合成氨成本及吨氨耗煤综合成本均大幅下降,月综合创效可达160余万元。后期进一步优化后,还可停备两大两小4台棒机,节约用电成本约42万元。此外,此次改造还进一步改善了现场作业环境,降低了职工劳动强度。
接下来的工作中,股份公司将继续稳步推进技改项目建设,深入挖掘潜在效益,激励全员主动参与工艺节能及技改创效,为企业改革发展作出新的更大贡献。